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在選擇傳熱元件時,要考慮到用戶的實際情況,從設備長期安全穩定運行的角度出發,適應煤種在一定范圍內的變化,確保在使用過程中不堵灰,保持較低的排煙溫度,保證在長時間的運行過程中,鍋爐的效率保持在較高水平。而不能*考慮單一設計煤種,在燃料變化后,無法滿足機組經濟、穩定和安全運行的需要。元件板型的選擇需同時考慮傳熱效果、流通阻力和堵灰可能三個因素。采用傳熱效果好的傳熱元件能降**造成本,但是不一定流通阻力小或耐堵灰,造成運行成本上升。例如某公司在預熱器冷段采用HS7、HS8等DU系列波形元件,雖然預熱器轉子重量變輕,但是當燃料灰分變多,或用于SCR預熱器時,很容易造成堵灰,使阻力上升。傳熱效果和流通阻力往往構成一對矛盾,因為提高換熱效果是通過加強氣流通道的局部紊流狀況,即加大換熱表面波紋密度或傾斜角,但這種方式也同時加大了流通阻力系數。 板式空氣預熱器是一種煉油的行業經常使用的節能、環保設備。甘肅空氣預熱器制造商
國內部分進行煙氣脫硝改造機組對空預器低溫段元件鍍搪瓷,空預器冷段換熱元件即使采用鍍搪瓷元件,如果沒有有效的吹灰清洗裝置相配套,同樣會發生嚴重的堵灰。搪瓷鍍層能***降低***氫氨的結垢速率,但如鍍層因加工質量而損裂,將不利于防止***氫氨的吸附。氨逃逸濃度過高氨逃逸濃度越大,空預器阻力增加的越快。煙氣脫硝裝置運行過程中,除了極端工況造成短時間內過量噴氨外。當氨噴射系統設計不當、煙氣流場分布不均勻或者噴氨格柵局部噴嘴被堵塞時,也會造成反應器出口局部區域的氨逃逸過量。不同程度的氨逃逸是造成空預器堵塞的主要原因。對于煙氣脫硝裝置,除通過氨噴射系統、導流系統、混合系統的設計提高煙氣流場的分布均勻性外,日常運行過程中,還需嚴格控制噴氨量,防止過度噴氨,并定期進行氨噴射系統的噴氨流量平衡調整,防止局部噴氨過大造成氨逃逸濃度升高。3.空預器堵塞的預防為了更好地控制空預器堵塞情況,必須采取技術手段,杜絕空預器堵塞的原因,從根本上降低或者杜絕空預器堵塞情況發生。SCR**排放前的一般手段冬季加強暖風器綜合治理利用停爐機會對暖風器進行改造,以徹底解決因暖風器疏水不暢通引起振動而引起內漏。可考慮對暖風器進行改造。 甘肅空氣預熱器制造商板式空氣預熱器適用哪些工況?
按制造廠提供的夾緊尺寸重新夾緊設備,尺寸應均勻一致,壓緊尺寸的偏差應不大于±0.2N(mm)(N。為板片總數),兩壓緊板間的平行度應保持在2mm以內。②在外漏部位上做好標記,然后換熱器解體逐一排查解決,重新裝配或更換墊片和板片。③將開換熱器解體,對板片變形部位進行修理或者更換板片。在沒有板片備件時可將變形部位板片暫時拆除后重新組裝使用。④重新組裝拆開的板片時,應清潔板面,防止污物粘附著于墊片密封面。板式換熱器串液產生原因:①由于板材選擇不當導致板片腐蝕產生裂紋或穿孔。②操作條件不符合設計要求。③板片冷沖壓成型后的殘余應力和裝配中夾緊尺寸過小造成應力腐蝕。④板片泄漏槽處有輕微滲漏,造成介質中有害物質(如C1)濃縮腐蝕板片。形成串液。現場分析發現,系統運行溫度、流量和濃度等工藝參數均超出設計條件,使用溫度遠超出材料的適用范圍。采用飽和蒸汽作為一次側熱源的板式換熱器在運行過程中容易發生板片腐蝕。導致產品串液。這是由于蒸汽溫度較高,設備運行中很容易造成橡膠密封墊在高溫下失效,引起蒸汽外漏并在二道密封區域急速冷凝。隨著外漏的不斷進行,冷凝殘液越聚越多,局部形成cl質量濃度較高區域。
達到破壞板片表面鈍化層的腐蝕條件。同時,由于此區域板片冷沖壓形成的內部應力較大,在表面鈍化層被破壞的情況下,內部應力作用導致應力腐蝕的發生。處理方法:①更換有裂紋或穿孔板片,在現場用透光法查找板片裂紋。②調整運行參數,使其達到設計條件。③換熱器維修組裝時夾緊尺寸應符合要求,并不是越小越好。④板式換熱器板片材料合理匹配。壓降過大產生原因:①運行系統管路未進行正常吹洗,特別是新安裝系統管路中許多臟物(如焊渣等)進入板式換熱器的內部。由于板式換熱器流道截面積較窄,換熱器內的沉淀物和懸浮物聚集在角孔處和導流區內,導致該處的流道面積大為減小,造成壓力主要損失在此部位。②板式換熱器選型時面積偏小,造成板間流速過高而壓降偏大。③板式換熱器運行一段時間后,因板片表面結垢引起壓降過大。實例:2000年我廠為新疆用戶提供了BR10型板式換熱器,用于水一水換熱的集中供熱系統,一次供水設計溫度為130℃。在換熱器設計選型時。傳熱導數偏高,接近5500w/(rn·K),而實際應在3500w/(rn·K)。同時,設計單位在水泵選型時流量余量又偏大,造成換熱器二次側介質板間流速超過1m/s,實際運行壓降在~MPa,使得二次網水力平衡嚴重失調。 板式空氣預熱器是一種節能設備。
吹灰器先連續前進至**前端,然后按步退10mm停留52s(轉子轉動一圈)的方式循環吹掃,直至退到***端執行完一個吹掃流程。一個吹掃流程的用時約。在就地控制柜上停止高壓水泵,在程控作用下,氣動卸荷閥先打開,延時120s后電機停止。關閉高壓水管路中通往#2機組的閥門和通往A側空預器的閥門。打開底部吹灰器蒸汽進口管道上的閥門,接通蒸汽吹灰通道。,對B側空預器進行沖洗。注意事項:,可先短時間地進行試驗性沖洗。在檢查機組運行情況正常后,再逐步延長試驗時間,觀察空預器驅動電機電流、空預器阻力、排煙溫度、煙道排污情況及除塵器運行是否正常。觀察和記錄高壓水沖洗時間、壓力、空預器在沖洗前后機組負荷、煙氣和空氣側差壓、送風機和引風機電流、爐膛壓力、熱風和排煙溫度等參數。℃,應該及時調整沖洗側煙氣流量,提高煙溫,若持續下降至110℃,則應停止在線水沖洗。,即使在觀察到空預器阻力不再持續下降時,仍需再沖洗一到兩次。換熱元件沖洗得越干凈,下次沖洗的周期越長,應在就地控制箱上將密封風機啟動,以保護噴嘴不被堵塞。(進、出口有壓力表),當進水壓力小于3bar時,應停泵清洗濾網,以免吸水不暢引起泵的異常震動。。 板式空氣預熱器是一種鋼鐵行業經常使用的節能、環保設備。甘肅空氣預熱器制造商
板式空氣預熱器怎么清洗?甘肅空氣預熱器制造商
隨國家節能減排工作的不斷深入,新版《火電廠大氣污染物排放標準》(GB13223-2011)要求,NOx排放限值為100mg/Nm3。現在燃煤鍋爐均已安裝脫硝系統,其中絕大部分采用SCR脫硝方式,SCR脫硝方式運行中必然發生部分氨逃逸。2013年11月份起,空預器差壓逐漸增大,至2014年3月份,在負荷到270MW時,空預器差壓比較大達:從空預器差壓發展可看出,堵塞具有如下特點:(1)A空預器堵塞情況較輕,B空預器堵塞較嚴重;(2)堵塞發展很快,2013年11月20日,負荷280MW時,A、B側空預器煙氣差壓*分別為、,到4個月后,2014年3月27日煙氣差壓已達到。其中特別是B側空預器,堵塞明顯嚴重,造成B側煙氣流量減少。因而A引風機煙氣通流量加大,電流明顯上升,由134A上升到160A。(3)B空預器旋轉一圈的情況下,差壓呈周期性變化,比較大達kPa,較小達kPa,說明B空預器局部堵塞嚴重。即便以較小值比較,堵塞現象也較為明顯。空預器解體后堵塞情況2014年4月大修期間,解體空預器蓄熱元件,發現堵塞情況主要集中冷段蓄熱元件約350mm以下部位,且堵塞物較硬。堵塞物化學分析空預器冷端冷端密封板上均為結晶樣顆粒,且結晶物較為堅硬。空預器運行半年后阻力增加約50%,對引風機也會造成較大影響。甘肅空氣預熱器制造商
上海板換機械設備有限公司屬于機械及行業設備的高新企業,技術力量雄厚。是一家有限責任公司企業,隨著市場的發展和生產的需求,與多家企業合作研究,在原有產品的基礎上經過不斷改進,追求新型,在強化內部管理,完善結構調整的同時,良好的質量、合理的價格、完善的服務,在業界受到寬泛好評。公司業務涵蓋板式換熱器機組,可拆式板式換熱器,焊接式板式換熱器,板式空氣預熱器,價格合理,品質有保證,深受廣大客戶的歡迎。上海板換以創造***產品及服務的理念,打造高指標的服務,引導行業的發展。
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